2017年5月上海某国企化工废水处理调试现场
一、污水类型:高难度化工废水,项目重新启动。
主要目的:降解氨氮
一、污水类型:高难度化工废水,项目重新启动。
二、水质情况简述:
1,原水:COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。
2,水解酸化池:COD浓度在3000~5000ppm,采用弹性填料和搅拌的方式。
3,UASB:停留时间在十多天,厌氧比较彻底,出水COD在200~300,氨氮浓度高达500左右。
4,SBR池:由于UASB出水为低C/N,初期培养时,污泥性状比较差,硝化细菌自然培养起来难度大
三、工艺流程
原水→水解酸化池→UASB→SBR→出水
四、调试过程
1. 污泥培养阶段(4月12日~5月7号)
我司技术分析:池内有少量污泥,想通过外加碳源和磷源使污泥增长,目的使污泥SV30达到30左右。
实际情况记录:
1)补加碳源使池内COD达到1500左右,初期由于控制溶解氧没有控制,使系统处于高负荷低溶解氧,进而产生污泥膨胀,大量丝状菌产生,污泥沉降性差。
2)运来厌氧污泥,投加池内用于减少丝状菌并增加污泥量。通过镜检丝状菌减少,少量肾形虫,污泥处于改善过程。
3)为了加快调试速度,改善污泥沉降性,投加100公斤复合菌,并补充碳源。由于检测COD的时候,没有过滤导致,判断失误,使系统中连续负荷偏低而导致丝状菌膨胀,又导致污泥沉降性变差。
4)增大曝气量,连续曝气。
经验总结:由于池中污泥活性不高,所以此活性污泥应停止使用并清理其污泥,再重新投加新的活性污泥;检测时,应该过滤检测,防止取样取到污泥导致检测数据偏高而导致技术判断产生误差。
2017年9月河南新乡某印染废水处理现场
一、项目概况
1.项目名称:河南某印染污水厂
2.污水类型:印染废水
3.处理量:1000吨/天
4.工艺流程:
调节池→水解酸化池→A池→多级O池→絮凝反应→脱色(脱色剂)→出水
5.项目要求:出水COD小于200mg/L
6.问题诊断:由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。
7.项目时间:2017年9月
二、项目调试
1. 使用产品:甘度复合菌种;甘度厌氧槽专用菌
过程:在厌氧池投加一定量的厌氧槽专用菌(里面包括一些微生物促生剂和少量的产甲烷菌)增加厌氧产气率减少后端好氧池负荷压力;将好氧池污泥排出大半,投加甘度复合菌种并保持闷曝2天,再开始缓慢进水
三、项目总结
由于印染废水中退浆废水含有PVA,且PVA对气体有阻绝性,不可大量进入好氧生化系统中;或再进过较长的厌氧停留时间之后,方可进入生化系统
2017年10月广西陆川某养猪厂污水处理现场图片
项目目的:培养系统污泥,使之能承受高氨氮废水。
项目过过程:启动初期在好氧池投加共500kg硝化细菌,培养活性污泥。
项目阐述:2017年7月,我司技术工程师前往广西陆川县为一养猪场进行污水调试服务,该养猪场在比较偏远的山区,污水处理厂建造非常简陋,没有完整的污水处理工艺。处理起来可以说困难重重,但经我司技术工程师一番问题诊断后,当天便制定出调试方案。次日就展开调试。
系统大致描述:养猪厂水量500吨/天,进水COD:3500,氨氮:1100,SS:1500,TP:120颜色暗红。工艺简单,操作人员为普通工人。之前整个系统出水50吨,出水水质氨氮高达140,运营成本6元/吨。
处理流程:沼气+混凝+气浮+生化(多级AO)
调试后:经过我司技术工程师半个月的调试后,出水COD从原来的3500降低至400,氨氮从原来的1100降低至30,运行成本从6元/吨降低至1.8元/吨。短短半个月的时间就调试的那么好,业主不禁连连叫好,对我司调试技术夸赞不已。
最后总结:项目工艺简陋,污染严重,处理难度偏大,需要较强的专业技术人员方能处理;缺乏专业管理人员管理,建议聘请一个具备基础管理技术的人员来进行合理管理,避免造成不必要的环境污染;青山绿水才是金山银山。
2018年8月山东省某市政生活污水处理厂项目
一、项目概况
1.企业:山东某市政污水厂
2.污水类型:市政污水
3.处理量:300吨/天
4.工艺流程:
格栅→初沉池→卡鲁塞尔氧化沟→紫外消毒→出水
5.项目要求:出水氨氮小于5mg/L
6.问题诊断:由于进了少量工业废水,导致生化系统受到破坏,硝化菌的世代比较长,系统恢复比较缓慢。
7.项目时间:2018年8月
二、项目调试
1.使用产品:甘度复合菌种;甘度硝化菌种
2.过程:在氧化沟的缺氧段投加甘度复合菌种;在表面曝气器后面投加甘度硝化菌种。由于进水不能停止,采用的投加方式是分批投加。
三、调试数据
四、项目总结
菌种对于受到冲击的系统有快速恢复的功效。能够在10天内将系统恢复至正常出水状态。
2019年4月重庆市某化工混合废水COD处理现场
主要解决问题:COD不达标
污水系统工艺:ABR+水解酸化+AO
项目概况:
污水来源是工业生产污水和生活污水混合,单独存放。水量大约每小时5吨,进水COD300-400,希望出水达到40以下,开始时系统低负荷运行,水量每小时2吨,出水COD不稳定在20-60之间波动。
分析:项目主要存在的问题
我司技术工程师到达现场从头到尾了解一遍系统并仔细分析后,得出此项目存在以下问题:
1.低负荷运行,负荷不能提;
2.折流式厌氧槽污泥堆积,分布不均;
3.水解酸化池效率低下,不起水解作用;
4.系统污泥老化严重微生物活性低;
5.好氧池有填料挂膜不好,填料之间间隔太大,填料老旧等问题亟待解决。
具体实施:
经过我司技术工程师前往现场勘察、分析、出具方案并执行调试,投加30kg甘度复合菌种,15kg甘度厌氧槽专用菌,COD逐渐下降,截止5月八日,COD去除率已达到91.56%;出水也逐渐趋于稳定,负荷提高一倍,并已持续达标一个月。
2019年5月黑龙江省嫩江县市政污水处理厂调试成功案例
项目所在地:黑龙江黑河嫩江县城
项目情况:由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加。污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,控制好污泥量可以减少该部分的总氮释放;缺氧池内现存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。
该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。
项目分析:进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷量;系统内污泥含量较高,污泥沉降比达到80%~90%。可能存在少量内院呼吸释放总氮,缺氧池混合不充分等原因,导致出水总氮不达标;夏季来临,总进水量大大提升,导致缺氧池停留时间不足,进而导致总氮去除效率不高。
调试步骤:首先,加大排泥量,每日排泥量达到以往排泥量的1.5~2倍;将污泥沉降比控制在60%~70%;进入夏季后,进水COD浓度降低,好氧池沉降比控制在50%左右;增加内回流比至300%;连续投加反硝化菌种6天后,出水总氮稳定低于15mg/L。
总结:根据我们记录的总氮均值变化来看,结合一期投加甘度反硝化细菌前后效果数据进行了对比,出水总氮得到了明显的下降和改善。经上海甘度环境工程有限公司技术工程师张敏同志从2019年5月7日至2019年5月21日对嫩江县市政污水处理厂污水处理系统进行调试,出水已到达合约要求标准。
2021年11月4日嘉兴某纤维废水处理现场勘察
项目地点:浙江嘉兴
项目情况:纤维废水,日处理量1.5m³,原液COD15万,稀释后COD3万,目前出水COD3万。处理工艺为絮凝沉淀——UASB厌氧反应器——好氧池——沉淀池
现场勘察:经现场实地勘察,发现以下问题:
1、厌氧反应几乎停滞,大量异味产生,厌氧罐体锈蚀严重,进水泵用的是小流量蠕动泵。
2、原水粘稠度较大,泡沫严重,温度感官较高
3、污泥浓度厌氧和好氧浓度均很低,生物繁殖速率等几乎为零。
调试建议:
1、厌氧塔投放厌氧菌种10kg,溶解后直接投加在循环泵所处得池中。调整温度,回流泵开到最大。
2、有条件的监测完污泥浓度后,适当补充一些厌氧颗粒污泥(空池建议3-4吨)
3、好氧池投加复合菌种10kg,保持曝气和正常回流污泥。
4、三到五天后看监测COD数据反馈结果。
注意事项
投放时注意安全措施,投放菌种需搅拌均匀,水温不得超过45℃
2021年11月4日金山某养牛企业废水现场勘察
项目地点:上海金山
项目情况:某养牛企业废水,日处理量30m³,物化处理后COD50000,目前出水COD1200,需求出水COD降到500以内。处理工艺为絮凝沉淀——厌氧池——两级AO——沉淀池
现场勘察:经现场实地勘察,发现以下问题:
1、厌氧系统采用均匀布水做法,整体运行平稳,上层覆盖一层较厚的死泥,闻到比较浓重的硫化氢气味,厌氧出水COD在10000左右。
2、两级AO系统的第一级AO池,COD去除率较高,系统维持较高污泥浓度,负荷合理。第二级AO系统污泥明显老化严重,缺氧池污泥较细碎,好氧泡沫较多,目前投放消泡剂抑制泡沫,判断二级AO污泥负荷较低,污泥活性差,浓度较高。
3、系统末端出水浑浊,主要是由排泥不及时造成。
建议采取措施:
1、搭建实验,取第二级好氧池的水10L-15L,静置后将其污泥去掉一半,加入3-5g复合菌种,曝气24小时,监测COD变化(室外实验时注意补充蒸发水分)。
2、出水用50ppm的碱式氯化铝或聚合硫酸铁做絮凝小试,确定絮凝剂的种类和用量。
3、建议降低二级AO的污泥浓度,增加20%的污泥排放,缩短污泥龄
注意事项
1、小试实验时请尽量控制曝气均匀,使得污泥不沉底
2、絮凝剂建议从50ppm-300ppm梯度实验,PAM用量1-5ppm
3、调试期间水温保持在10℃以上
4、此建议不考虑氨氮、总氮等数据。